紧急切断阀资讯:钟罩式紧急切断阀的结构分析及推广技术应用
日期: 23-07-31 阅读次数:
我国生产线成套设备中使用的钟形紧急切断阀与成套设备配套使用,用户反映泄漏量大,维护更换不便,价格昂贵。不锈钢减压阀采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。不锈钢截止阀对阀体材质要求比较高一般有301.304.316等几个材质选择广泛应用于化工,船舶,医药,食品机械等行业。不锈钢球阀与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。 开发紧急切断阀配套成套设备,不仅可以为用户节省资金,解决后顾之忧,而且为我厂生产新型紧急切断阀产品开辟了一条新途径。 Nbsp1、结构分析用户应配备3种不同原结构的紧急切断阀,设定压力、密封、机械特性等项目按GB 12243-89弹簧直载紧急切断阀检查。 结果3种紧急切断阀的整定压力偏差均符合要求,动作灵活,无卡塞,力学性能好,但密封性能差,每分钟气泡数分别为480,455和265。 泄漏量超过国家标准10倍以上。 为了找出泄漏的原因,对其结构了分析。 该紧急切断阀由阀体、阀座、阀盘、导套、钟罩、阀杆、弹簧、阀盖等主要部件组成。 入口和出口的直径相等,出口比入口大1级,出口比入口大2级以上。 然而,阀盘厚度(图1A)较薄,最小值仅为2.5mm,硬度(HRC)。 30)相对较低,因此阀盘(图1A)在受热时容易变形和磨损,并导致泄漏。 为解决紧急切断阀热变形和泄漏问题,通过反复对比试验,对原有紧急切断阀密封结构了改进,将阀盘与导块一体化,将锥面密封改为平面密封,增加阀盘厚度, 阀座、阀盘密封面表面涂钴基硬质合金,提高密封面的耐温性和表面硬度,解决热变形泄漏问题,改进后的阀盘结构如图1b所示。 根据成套设备的安装尺寸和性能参数,第一批试制了2个品种、3个规格的7个平密封紧急切断阀,其介质为联苯加联苯醚,工作温度小于或等于330 ℃。 开启压力分别为0.45MPa、0.55MPa和1.2MPa。 在生产线上连续安装123天,在停堆和维护期间拆卸开启压力和密封检查,结果见表1。 表中数据显示,试生产的紧急切断阀、开启压力、密封性能均符合国家标准规定的优质产品要求。 表1试验结果 3。改进后的试生产成功,工厂成套设备上的紧急切断阀逐步改造。 截止1992年底,该厂生产线原有配套紧急切断阀全部更换为该厂生产的紧急切断阀,运行2年后,所有紧急切断阀工作性能稳定,开度灵敏,密封性能良好,未发现异常现象。 这不仅节省了为工厂购买配套紧急切断阀(<180万元)的外汇费用,而且对提升工厂紧急切断阀产品质量起到了参考和促进作用。